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1、QCC实例(二)降低治具针棒报废金额光电股份(福州)有限公司飞碟圈企业介绍:令公司简介:CPTF,成立于1994年1月,员工约5900人令董事长:XX先生总经理:XX先生令投资金额:约6亿美元占地面积:492亩令认证体系:ISO9000/ISO14001/OHSAS18001/三合一联合体系令品质推动进程:2004年推行6Sigma高品质计划及QCC活动,共完成7个黑带专案及46个QCC成果,年创效益230万。土矍厂口口电脑显示管组圈状况“饵lHsl圜-特就时-一11,一篇弱划计 动 活、二gii等器脚IgIJ磨堡一整-4展fI寒期tz参胆e*-SC3OQjWW巨*,-1AII17J4ItI.
2、fCJZ-zIIIIIf*6.一IIS9X-AIIIIIIIIBIIIIIIIII氏GTL、yir*I-一.W-I一*r-sV_x,-一怒一一I忘tIIII*KHCW七sH*M*UbaH*MP*M*KHCUx*K梅皿IS母?(H31摄零iSBda340天HRC6218PCS40天HRC6418PCS29天说明:原始硬度:HRC57-60十.要因确认通过脑力激荡共收集出7项的未端因素。为找出主要原因,对未端因素进行逐一确认:未端因素(1):针棒硬度太低确认方法一比对验证法投入不同硬度的针棒进行比对。验证数据:1.硬度为HRC5758/HRC64的针棒由于材质过软/过硬,使用寿命低。使用过程中易针
3、歪、磨损。未端因素:针棒G1/G2段太长确认方法一比对验证法:投入5种长度的针棒进行使用寿命比对。对比数据:IG1/G2段长度投入数平均使用寿命2.5mm54PCS28天2.2mm54PCS46天2.1mm54PCS60天2.0mm54PCS60天1.9mm54PCS60天针棒G1/G2段的长度与其使用寿命成反比。原始尺寸2.5mm长度的针棒使用寿命最短。结论:确认者:XX验证期间:2004.7.119.12未端因素(3):针棒G2/G3段R角太小确认方法一比对验证法:针棒断面分析:投入不同R角的针棒比对寿命。验证数据:观察:90%的针棒断口面有两个较明显的区域一光滑区 和粗糙区。钿:针棒经反
4、复受力作 用后,在R角应力集中处产 生细微裂纹,随着应力次数 增加,裂纹不断扩展至耗 损。R角投入数平均寿命04mm54PCS60天0.6mm54PCS60天0.8mm54PCS60天说明:现有设计R角0.1mm的针棒使用结论:确认者:XX验证期间:2004.7.119.15未端因素(4):装零件不平行确认方法一现场调查:经调查:装零件时不平行,零件倾斜会碰触到针尖段,对针棒有一定冲击力。确认次数零件碰到针棒次数比率300次21次7%本次QC活动提出后,生产线上于8月起使用“零件装入导向块”,利用导向原理使零件平行装入,避免零件装入不平行的现象。确认者:穆桂芳验证期间:2004.7.10未端因
5、素(5):两边埋入差异确认方法一现场调查数据收集:对线上的4个机台7月9月埋入分布状况及针棒报废数进行统计。各机台埋入分布有差异,但针棒报废数相当。机台埋入规格日常管控之内埋入差=labl(规格值:两边埋入差异120)埋入分布状况针棒报废数5#30Um-60um8PCS6#OUm3Oum9PCS7#70Um1OOum9PCS8#50Um80um11PCS确认者:张丽云验证期间:2004.7.11-9.11未端因素(6):铜锤敲入方式震动大确认方法一实物试验:1,试验的针棒(有G1/G2段的针歪针棒)2.采用铜锤敲入方式3.G1/G2段被震断验证数据:试魅悔数(用针歪针棒试验)50PaS结论试验
6、治具数(下治具孔径下限)5针糅震断数2PCS报废率4%确认者:XX验证日:2004.7.25循序渐进,依法办事,减少浪费,降低抱怨,提升效率,增加利润,永续经营(第18页共31页)未端因素(7):红宝石刮除毛刺方式不当1 .针棒针尖上有毛刺2.用红宝石将针棒针3.造成针尖上严重附着(零件难装)尖上的毛刺刮除的刮伤磨损验证数据:用针棒修磨针棒上毛刺10PCS有磨损痕迹结论7PCS磨损深度8um(仍可用)2PCS磨损深度三8um(报废)1PC报陵率10%确认者:XX验证日:2004.7.29要因确认汇总经过剩余未端因素逐一验证,确定了5个要因。如下表所列:要因项目1针棒硬度太低2针棒G1/G2段太
7、长3针棒G2/G3段R角太小4红宝石刮除毛刺方式不当5铜锤敲入方式震动大制表人:XX制表日期:2004.9.15对策实施评价表ff呵如尔案ISII棍载糕tn04.8.104.8.104.9.104.9.1604.10.1耀生!林冢fit黑生如陲疝后心型长悔近耕ii目胀友运用璃物四崇限5HHSfeSKIi-R躯世t祗W契TW您隹平臂95拳本裳_邂Bby4县依睇,二依长格,E肢健KK褥做WKY猫彝出超陷缝+疆CMeL9馨*部eg。辘筠姆懈叁OCXlCO寸In怔lffi玷语蜩氢y3二郎京港酷流半途皆ss浮海心叫(澳22同壮31问)NO要0对策目标i*地点负责人完成日1去除毛刺方法不当禁止用红宝石刮除
8、毛刺使针棒报废金额下降IOoo元改用金属磨保养去除毛刺BDI郑月香04.8.12铜镇敲入针棒震动大改用针棒压入机构使针棒报废金额下降1300元改用压入机构将针棒压入BDI罗红娟04.8.13针棒硬度低提升针棒硬度使针棒报废金额下降1400元将针棒硬度由HRC5760提升至HRC60-62BDI沈慧娟04.9.14G1/G2段太长将G1/G2段长度改短使针棒报废金额下降3400元G1/G2段2.5mm改短至1.9mmBDI阮雪娟04.9.155G2/G3段R角太小将G2/G3段R角改大使针棒报废金额下降2700元G2/G3段R角由R0.1mm更改为R1.0mmBDI高美娼04.10.1表中金额指
9、:每生产IOO万支枪报废金额制表人:穆桂芳制表日期:2004916Hl十四、对策实施对策问题点:红宝石刮除毛刺造成报废桐创意联想在日常保养工作时想到:治具上的锈斑、异物用金属磨摩擦保养即可去除。毛刺类似于另一种附着物,同样的可用此方法来替代。对策实施(一):用金属磨保养去除毛刺1.使用金属磨保养去除毛刺:能彻底清除毛剌,且不会刮伤针棒2.制定内部作业规范作业规范编号为,BD作业-02011,S04.11.504.11.50411.2东凶幽七能懈驻-EZW帽退Ilr螺迪蒋S5KOTB027817DTB027817DTB027817D雄抬磕华春物出第1婶髻S矍翟驾旺契Y棍向肝后施器M某雷辂Y墨本G
10、1/G2段长度:G1/2.5mm1.9rHs,z吕生慕威怅集G2/G3段R角:G:R0.1mmR1.I睬枳据收瞿重士把IfflXY管院笊鞋枳田冷照M者ott轴平比期窿燮本t口6,l1CXlCOUO十七成果巩固果效期固巩果成fnc仲皿:跟港室四警岬皿曲ZL罂诔嬲蜿Dd反省与感言回首与展望一,回顾过去:透过PDCA运作加之QC手法运用,使本次活动获得了丰硕的成果。但造成针棒报废的其它因素仍存在,未彻底解决,遗留问题纳入下一个PDCA循环中。二,展望未来:今后,全体圈员将努力推进公司QCC活动进程,继续致力于制程改善,相信一定会有更好的成果与大家一起分享。本案例选自光电股份(福州)有限公司福建省质量协会第二十六次“双代会”QC成果