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1、易菲达环境保护FEIDA ENVIRO浙江菲达环境保护科技股份有限企业ZhejiangFeidaEnvironmentalScience&TechnologyCo.,Ltd.旋转电极式电除尘器技术简介国家重大技术装备国产化基地1概述错误!未定义书签。1.1 日益严格的排放原则错误!未定义书签。1.2 常规电除尘器存在的技术瓶颈错误!未定义书签。2旋转电极式电除尘器错误!未定义书签。2.1 国内外研究现实状况错误!未定义书签。2.2 工作原理错误!未定义书签。2.3 3旋转电极式电除尘器日勺特点错误!未定义书签。2.4 旋转电极式电除尘器的使用场所错误!未定义书签。2.5 5菲达旋转电极式电除尘
2、器的研究现实状况错误!未定义书签。2. 5.1技术的掌握状况错误!未定义书签。3. 5.2技术的验证状况错误!未定义书签。2.6菲达旋转电极式电除尘的技术创新点错误!未定义书签。3旋转电极式电除尘器日勺技术经济性分析错误!未定义书签。3.1 技术特点比较错误!未定义书签。3.2 经济性比较错误!未定义书签。4菲达环境保护旋转电极式电除尘器工业应用错误!未定义书签。4. 1北方联合电力包头第一热电厂#1炉300MW机组配套电除尘器改造错误!未定义书签。4.1.1 电除尘器原状错误!未定义书签。4.1.2 原电除尘器重要技术参数及煤、飞灰成分分析错误!未定义书签。4.1.3 改造方案错误!未定义书
3、签。4.1.4 改造后电除尘器重要技术参数错误!未定义书签。4.1.5 运行状况错误!未定义书签。4.2北方联合电力达拉特发电厂#5炉330MW机组配套电除尘器改造错误!未定义书签。4.2.1电除尘器原状错误!未定义书签。4.2.2原电除尘器重要技术参数及煤、灰成分分析错误!未定义书签。4.2.3改造方案错误!未定义书签。改造后电除尘器重要技术参数错误!未定义书签。4.2.5运行状况错误!未定义书签。4.3菲达环境保护旋转电极式电除尘器业绩表错误!未定义书签。旋转电极式电除尘器技术简介1概述1.1 日益严格的排放原则伴随人们环境保护意识的不停增强以及国家对环境保护事业B日益重视,大气污染物排放
4、原则也日益提高,目前各行业中使用的电除尘器有诸多已达不到规定而面临更新和改造。以消耗全国煤炭总产量25%、工业烟尘排放占全国35%日勺火力发电行业为例,假如严格执行50mgNP的粉尘排放原则,许多老电厂电除尘器需要更新或改造,近几年来,部分新建燃煤电厂采用多电场电除尘器,或者采用袋式除尘器或电袋复合除尘器来满足排放规定。国家火电厂大气污染物排放原则拟将粉尘排放原则由50mgNm3减少到30mgNm3,重点地区拟减少至20mgNm3。为到达更严格的粉尘排放值,电除尘器必须具有更多B电场数、更大的比集尘面积,在一定程度上丧失了经济性。而袋式或电袋复合除尘器则存在压力损失大、应用时间短、滤袋使用寿命
5、短、在使用不妥时易发生破袋、废弃滤袋无法到达资源化运用等无法处理的问题。此外,在将既有电除尘器改造为袋式除尘器或电袋复合除尘器时还也许需更换引风机及有关设备,从而又增长了改导致本。因此,寻找适合于中国国情B高效除尘设备已迫在眉睫。1.2 常规电除尘器存在日勺技术瓶颈电除尘器已经有100数年的发展历史,因其具有处理烟气量大、除尘效率高、适应范围广、设备阻力低、使用简朴可靠、运行维护费用低且无二次污染等长处,早已成为工业烟尘治理领域尤其是电力行业的首选产品,但高比电阻粉尘所导致B反电晕和振打引起0二次扬尘在很大程度上影响了电除尘器0除尘效率,这也是目前常规电除尘器面临B重要技术瓶颈。1)对高比电阻
6、粉尘除尘效率低高比电阻粉尘轻易引起反电晕,使电除尘器收尘性能大幅下降。燃煤电厂普遍存在锅炉燃用煤种复杂多变,常规电除尘器对某些除尘性能差卧J煤种,除尘效率低;使用低硫煤或循环流化床锅炉带来0飞灰时比电阻普遍增高,使得电除尘效率下降等状况。2)二次扬尘引起粉尘排放浓度增长常规电除尘器通过振打清灰方式来清理集尘极上的粉尘,在清灰过程中,有一部分已被搜集到的粉尘会重新返回到气流,最终逸出电除尘器,致使粉尘排放增长。有案例研究表明,在高效电除尘器出口粉尘中,约有20%的粉尘量是由清灰过程中的!二次扬尘导致的I。因此,寻找常规电除尘器技术瓶颈的突破点,对提高电除尘器除尘效率、满足粉尘排放规定及继续保持和
7、增强电除尘器日勺技术优势是极其必要的。为此,菲达环境保护充足考虑国内燃煤电厂现实状况,在吸取国外先进技术基础上,结合企业近30年的除尘装备研发和工程经验,开发出了具有自主知识产权的电除尘新技术:旋转电极式电除尘技术。2旋转电极式电除尘器旋转电极式电除尘技术是2023年欧盟委员会推荐的J烧结机除尘的最佳可行技术(BAT)之一,是中国环境保护产业协会确定B“十二五”期间重点开发和推广日勺电除尘新技术之一。菲达环境保护从2023年3月着手调研旋转电极式电除尘技术,并于2023年6月开始该技术的自主研发,2023年完毕研究及有关试验,已掌握其关键技术,并获多项国家专利,具有自主知识产权。2023年3月
8、菲达旋转电极式电除尘器通过了浙江省科学技术成果鉴定。鉴定意见为“该产品通过在企业技术试验室试验,确定了关键技术参数;采用旋转阳极板及转刷清灰,克服了常规电除尘器产生0反电晕和二次扬尘,有助于深入减少烟尘排放浓度;对阳极板同步传动方式、转刷组件构造等进行了创新设计,提高了设备日勺可靠性。产品具有除尘效率高、运行平稳、维护以便等特点,在构造上有创新,技术性能到达国际同类产品先进水平。产品已应用于包一热电厂#1炉300MW机组,并经南京电力设备质量性能检测中心的检测,所测指标到达国家现行有关原则规定。产品投运至今,顾客反应良好,社会经济效益明显。”菲达环境保护申请0大型燃煤电站配套旋转电极式电除尘器
9、产业化项目已获国家发改委同意,列入2023国家战略性新兴产业计划。同步列入2023年国家鼓励发展的重大技术装备目录。2.1 国内外研究现实状况D国外研究现实状况从1979年日本日立企业研制出首台旋转电极式电除尘器至今,旋转电极式电除尘器已经有了30数年应用历史。到目前为止,该设备约有60多台套的销售业绩(重要用于日本本土),重要应用于燃煤锅炉、烧结机、水泥窑、玻璃熔窑、流化床催化裂解等。其应用表明:旋转电极式电除尘器是一种可以长期稳定维持高除尘效率0一种除尘设备。通过数年B实践,该技术在日本已经成熟。2)国内研究现实状况国内已经有多套旋转电极式电除尘器的应用,300MW机组以上已经有3套。菲达
10、环境保护旋转电极式电除尘器先后在包头第一热电厂#1炉300MW机组及达拉特发电厂#5炉330MW机组上进行了应用,效果良好,运行稳定可靠,现已签订国电吴忠热电厂2x300MW机组和华润盘锦热电厂2x350MW机组旋转电极式电除尘器新建协议。2.2 工作原理旋转电极式电除尘器是一种高效电除尘设备,其收尘机理与常规电除尘器相似,由前级固定电极电场(常规电场)和后级旋转电极电场构成。旋转电极电场中阳极部分采用回转0阳极板和旋转B清灰刷。附着于回转阳极板上0粉尘在尚未到达形成反电晕B厚度时,就被布置在非电场区时旋转清灰刷彻底清除,因此不会产生反电晕现象并最大程度地减少了二次扬尘,同步减少对煤种变化B敏
11、感性,增长粉尘驱进速度,其值可达固定电极电场的2.5倍,大幅提高电除尘器的除尘效率,减少排放浓度。构造简图如图1所示。旋转阳极板在顶部 驱动轮的带动下缓慢 地上下移动,粉尘在 收尘区域被收集。附着在极板上的粉 尘随极板运动到非收 尘区域,被正反两把 旋转清灰刷刷除。粉尘直接刷落于灰 斗中,最大限度地减 少二次扬尘。图1旋转电极式电除尘器构造简图收尘区域 菲收空区域2.3 旋转电极式电除尘器日勺特点1)保持阳极板永久清洁,防止反电晕,有效处理高比电阻粉尘收尘难B问题;2)最大程度地减少二次扬尘,明显减少电除尘器出口粉尘浓度;3)减少煤、飞灰成分对除尘性能影响的敏感性,增长电除尘器对不一样煤种的适
12、应性,尤其是高比电阻粉尘、粘性粉尘,应用范围比常规电除尘器更广;4)可使电除尘器小型化,占地少,并节省运行功耗,一种移动电场相称于两个固定电场的作用;5)尤其适合于老机组电除尘器改造,在诸多场所,只需将末电场改成旋转电极电场,不需另占场地;6)与布袋除尘器相比,阻力损失小,维护费用低,对烟气温度和烟气性质不敏感,并且有着很好0性价比;7)在保证相似性能日勺前提下,与常规电除尘器相比,一次投资略高、运行费用较低、维护成本几乎相称。从整个生命周期看,旋转电极式电除尘器具有很好欢!经济性。2.4旋转电极式电除尘器的使用场所1)应用于新建工程旋转电极式电除尘器既能弥补常规电除尘器对高比电阻粉尘、高粘性
13、粉尘粉收尘难、清灰难,可产生二次飞扬,又能弥补袋式除尘设备压力损失大、运行费用高、换袋成本高、难处理高温高湿烟气的J缺陷。目前国外新建工程应用此技术B装机总容量已超过9000MW,技术涵盖150MW-IO(X)MW机组,在冶金、垃圾焚烧等行业也有几十套成功应用实例。其工程应用状况表明,旋转电极式电除尘器可以可靠、稳定、高效地运行,最低排放浓度可达IOmg/Nn?如下。对于电站,大部分新建工程采用旋转电极式电除尘器都能到达30mgNm3或者更低的J粉尘排放浓度。但从投资成本考虑,旋转电极式电除尘器更合用于新建的大、中型或超大型燃煤机组配套使用。 广泛应用于钢铁工业烧结机工艺除尘,有色工业铅、锌、
14、铝冶炼、焙烧等困难烟高温烟尘、高粘度烟尘高原则排放规定下的气体净化; 广泛应用于水泥厂窑炉高原则排放规定下的气体净化。2)应用于电除尘器日勺提效改造在电除尘器提效改造时,一般只需将末电场改导致旋转电极电场,其他电场均予以保留。改造工作量较小,只需对原设备进行必要B检查和消缺,且在大多数场所不需要额外的场地。其改造不必像采用常规电除尘技术进行提效改造那样要么加高,则需更换本来的内部件,要么纵向和横向扩容,则需占用较大场地;也不必像采用布袋或电袋除尘器提效改造那样需对原引风机等设备作改造,且运行费用昂贵。详细而言,在如下状况下,移动电极电除尘器充足体现出其技术优势和良好B性价比: 高比电阻、低K2
15、0、NazO粉尘的搜集; 超细粉尘B搜集; 粘性粉尘的搜集; 燃煤多变的电厂或锅炉。 其他常规电除尘难以搜集的粉尘; .5菲达旋转电极式电除尘器日勺研究现实状况菲达环境保护在企业的国家工程试验室内建立了可处理烟气量为25000m3h0热态旋转电极式电除尘器中试装置和电场有效高度15m、电场有效长度4m0旋转电极电场1:1构造可靠性实体试验验证装置。在此基础上进行了大量试验和验证,全面掌握了关键技术,成功攻克了设备的可靠性、零部件日勺使用寿命、选型设计的精确性等多项技术难点,并对阳极板同步传动方式、清灰刷组件构造等进行了创新设计,提高了设备的可靠性。产品具有除尘效率高、运行平稳、维护以便等特点,
16、技术性能到达国际同类产品先进水平。技术的掌握状况.1已经掌握旋转电极式电除尘器关键技术,具有旋转电极式电除尘器设计、制造及安装能力。.2拥有自主知识产权,申报的1项国家发明专利已初审合格,于2023年10月公布,3项国家实用新型专利已授权。.3建立了旋转电极式电除尘器工业应用的保障措施对积极轴、链条、链轮、清灰刷、旋转阳极板等关键零部件B设计、材料选用、热处理、加工工艺等做了充足分析和研究,拥有可行的技术手段保证设备B可靠性和零部件的使用寿命。同步,保证旋转电极电场入口烟气含尘浓度应lgNm3,以减少旋转电极电场内件的磨损。.4对旋转电极式电除尘器B技术经济性进行了分析,成果表明在到达相似除尘
17、效率的前提下,我企业自主研发的旋转电极式电除尘器具有很好B性价比:1)成本价远低于同类进口产品的价格;2)旋转电极式电除尘器每年的运行成本与常规电除尘器基本相称,约为电袋复合除尘器和袋式除尘器的二分之一。技术的验证状况.1旋转电极式电除尘器1:1实体模拟试验装置该试验装置参照实际工业性应用中电场有效高度15m、电场有效长度4m的旋转电极电场LI布置设计。旋转阳极板转速可调,最大转速可达正常实际工作转速3倍以上。如图2所示。通过实体模拟试验,检查设计的合理性及关键零部件(积极轴、链轮、链条、清灰刷、旋转阳极板)0可靠性和使用寿命,同步掌握某些工艺过程及数据,为旋转电极式电除尘器B设计、安装、调试
18、、运行维护积累经验,为其工业化应用提供根据。该试验装置从2009年8月4日持续运转至今,工作正常。图2旋转电极式电除尘器1:1实体模拟试验装置.2电除尘技术研究综合试验室该试验室为国家工程试验室,是亚洲最大、试验功能最多B热态工况下的电除尘器试验平台,布置图如图3所示。1、加料系统2、燃油热风炉3、聚合器4、双室四电场电除尘器5、旋转电极电场6、布袋除尘器燃油热风炉在送、引风机的配合下,产生温度为60至200可调,气量为25000m3h日勺热空气,在进口烟道设小储灰库、通过调频螺旋给料机加灰,从而模拟实际工况。试验装置为双室四电场电除尘器,第四电场右室采用“旋转电极电场”,通过设置双室,比较同
19、一电场左右两室的试验值。通过模拟工况下的试验研究,为旋转电极式电除尘器工业应用奠定了可靠的基础。2. 6菲达旋转电极式电除尘的技术创新点1)可有效克服高比电阻粉尘的反电晕,最大程度地减少二次扬尘,有效提高电除尘器B除尘效率;2)同极间距可根据工况特点进行针对性选用;3)采用带可移动密封装置的、中心距持续可调的清灰刷组件;4)从动轴组件设计采用自由悬挂构造来实现传动链条自动张紧和热膨胀赔偿;5)实现配对链条同步性自动赔偿;6)以F型构造0外壳体、阴极系统及振打为基础进行总体构造布置。3旋转电极式电除尘器的技术经济性分析在烟尘排放为30mgNm3下,以新建一套300MW配套除尘设备为例,处理烟气量
20、按2,100,OOOnrVh计,对旋转电极式电除尘器、常规电除尘器、电袋复合除尘器、袋式除尘器进行经济性分析。旋转电极式电除尘器采用3个固定电极电场加1个旋转电极电场的J配置型式;常规电除尘器为双室5电场;电袋除尘器中电除尘为2个电场,除尘效率90%,其袋区B过滤速度为1.2mmin,滤袋为PPS、进口纤维、550gmPTFE表面处理。袋式除尘器的过滤速度为lmmin,滤袋为PPS、进口纤维、550gmPTFE表面处理。旋转电极式电除尘器、常规电除尘器及电袋复合除尘器均采用节能运行方式。3.1 技术特点比较三类除尘设备的技术特点比较如表1所示。表1技术特点比较项目旋转电极式电除尘甥常规电除尘器
21、电袋复合除尘器袋式除尘器除尘效率煤种变化,排放都可达标对设计煤种可以保证排放达标煤种变化,排放都可达标煤种变化,排放都可达标平均阻力损失200300Pa200300Pa800Pa1200Pa最终阻力损失200300Pa200300Pa1200Pa1500Pa安全性对烟气温度影响及烟气成分不敏感对烟气温度影响及烟气成分不敏感高温烟气虽可外排,但滤袋受到影响高温烟气通过旁通烟道外排,滤袋不受影响检修停炉检修停炉检修不能在线分室检修能在线分室检修3.2 经济性比较除尘设备B费用包括设备费用、年运行费用(电花费用+维修费用),设备费用与年运行费用之和为除尘设备总费用。应以整个生命周期内除尘设备0总费用
22、作经济性比较。1)电花费用比较电费按0.35元/kWh,运行时间按7000h年计。旋转电极式电除尘器、常规电除尘器的电耗重要为引风机及高压整流设备的功耗,袋式除尘器B电力消耗重要为空压机及冷冻干燥机日勺功耗,其电花费用比较如表2所示。表2电花费用比较项目旋转电极式电除尘器常规电除尘器电袋复合除尘器袋式除尘器阻力导致引风机的功率消耗(kW)175175560840空压机功率消耗(kW)0040110冷冻干燥机功率消耗(kW)00820电除尘器运行功率消耗(kW)382450850功率消耗合计(kW)557625693970电花费用合计(万元/年)137153170238注:电除尘器Fl勺运行功耗
23、与电控设备口勺型式、木体彳节能运行条件下电除尘器的运行功耗众说纷纭。关调研并征询有关专家后得出的。勾造、工况条件及运行管理等密不可分,表中电除尘器运行功耗,作者是通过有2)设备费用与年运行费用比较旋转电极式电除尘器设计寿命按30年计,其易损件包括:旋转阳极板、极线、轴承、阴打锤头、瓷套、瓷轴、链条、清灰刷等,易损件每23年B更换费用按旋转电极式电除尘器18%计。电除尘器设计寿命按30年计,其易损件包括:极板、极线、轴承、锤头、瓷套、瓷轴等寿命按23年计(极板的实际寿命一般远不小于23年),易损件每23年的更换费用按电除尘器设备费用15%计。电袋复合除尘器滤袋寿命按4年,笼骨、脉冲阀寿命按8年计
24、。袋式除尘器中的滤袋寿命按3年,笼骨、脉冲阀寿命按8年计。设备费用与年运行费用比较如表3所示。表3设备费用及年运行费用比较设备费用项目旋转电极式电除尘器常规电除尘器电袋复合除尘器袋式除尘器投资成本(万元)2200202319001650年运行费用易损件时更换费用(万元)403000滤袋、笼骨的更换费用(万元)00125200电花费用(万元)137153170238年运行费用合计(万元)177183295438相差(万元)06118261其设备费用与年运行费用比较成果为:a)设备费用:袋式除尘器V电袋复合除尘器V常规电场电除尘器V旋转电极式电除尘器b)年运行费用:旋转电极式电除尘器V常规电场电除
25、尘器电袋复合除尘器V袋式除尘器3)总费用比较三类除尘设备运行1年、23年、23年、30年时和运行30年期间0总费用比较如图4所示。其比较成果为:a)运行1年时:常规电除尘器V袋式除尘器V电袋复合除尘器V旋转电极式电除尘器b)运行23年时:常规电除尘器V旋转电极式电除尘器V电袋复合除尘器V袋式除尘器c)运行23年时:常规电除尘器V旋转电极式电除尘器V电袋复合除尘器V袋式除尘器d)运行30年时:常规电除尘器V旋转电极式电除尘器V电袋复合除尘器V袋式除尘器)()200Oooo Oooo Oooo 0 8 6 4 IA(尺R)氏躯,沟OoO 200图4各除尘设备运行30年期间的总费用4)小结 旋转电极
26、式电除尘器、常规电除尘器、电袋复合除尘器、袋式除尘器日勺总费用比例为:当运行1年时:1:0.918:0.923:0.88当运行23年时:1:0.97:1.22:1.52当运行23年时:1:0.986:1.36:1.81当运行30年时:1:0.997:1.43:1.97即从整机寿命30年来看,常规电除尘器0经济性最佳,旋转电极式电除尘器几乎与其相称,电袋复合除尘器经济性较差,袋式除尘器经济性最差。运行时间越长,常规电除尘器与旋转电极式电除尘器经济性越明显,设备运行23年后旋转电极式电除尘器总费用约为袋式除尘器的60%o 当运行约2年时,旋转电极式电除尘器与袋式除尘器经济性相称,当运行约2.5年时
27、,旋转电极式电除尘器与电袋复合除尘器经济性相称,当运行超过3年后,旋转电极式电除尘器、常规电除尘器、电袋复合除尘器、袋式除尘器的经济性规律维持不变。4菲达环境保护旋转电极式电除尘器工业应用4.1北方联合电力包头第一热电厂#1炉300MW机组配套电除尘器改造电除尘器原状北方联合电力包头第一热电厂#1炉300MW机组锅炉烟气除尘设备为某除尘器厂家生产B双室四电场电除尘器,流通面积为2x288n?,同极间距为400mm。由于近年实际燃用煤种煤质劣化,灰分翻倍,使粉尘性质、电除尘器入口烟气量及粉尘浓度发生大幅度变化,加之电控设备运行状态欠佳,除尘效率明显下降,电除尘器出口粉尘浓度较高。原电除尘器的出口
28、粉尘浓度不仅达不到现行原则,还影响后续脱硫设备0正常运行。原电除尘器重要技术参数及煤、飞灰成分分析原电除尘器重要技术参数如表4所示,煤、飞灰成分分析如表5所示。表4原电除尘器重要技术参数序号参数名称单位技术参数I每台炉配ESP数量台22进口烟气量m3h21946003烟气温度1464流通面积m22*2885电场数量个46电场有效长、宽、高m44.5-29.6-157总集尘面积2HT51840m28比集尘面积m2/(m3s)85.049同极间距mm40010烟气流速m/s1.0611极配型式第一、二电场:480C+BS芒刺线第三、四电场:480C+螺旋线12实际出口粉尘浓度mgNm32200表5
29、煤飞灰成分分析序号名称符号单位实际煤种1收到基硫Sar%0.92(伊盟煤)2分析基水分Mad%19.83收到基灰分Aar%15.874二氧化硅SiO2%52.045氧化铝Al2O3%25.096氧化铁Fe2O3%7.217氧化钙CaO%6.268氧化镁MgO%2.159氧化钠Na2O%1.2810氧化钾K2O%1.0511三氧化硫SO3%1.9812氧化钛TiO2%1.4213五氧化二磷P2O5%0.6514飞灰可燃物Cfh%0.444.1.3改造方案原电除尘器基础、外形尺寸不变的状况下,保留前三个电场,对其进行检修、优化调试;将第四电场改导致旋转电极电场;由于第四电场改导致旋转电极电场,荷载
30、有所增长,对钢支架进行强度校核。改造后电除尘器重要技术参数改造后电除尘器重要技术参数如表6所示。表6改造后电除尘器重要技术参数序号参数名称单位技术参数1电除尘器型号2FR288-42进口烟气量m3h21946003进口含尘浓度gNm3W354烟气温度1465流通面积m22*2886总集尘面积2r第一、二、三电场38880;第四电场86647同极间距mm第一、二、三电场400;第四电场4608极配型式第一、二、三电场:480C+RSB芒刺线第四电场:旋转阳极板+新“RS”芒刺线9本体阻力Pa24510出口粉尘浓度mgNm350运行状况包一旋转电极式电除尘器已于2010年11月1日投运,运行正常,
31、效果良好。2010年12月17日,经国内某权威检测机构测试,电除尘器出口粉尘浓度为38.0mgNm3(设计值50mgNm3,改造前出口粉尘浓度2200mgNm3)04.2北方联合电力达拉特发电厂#5炉330MW机组配套电除尘器改造电除尘器原状北方联合电力达拉特发电厂#5炉330MW机组配套烟气除尘设备为浙江菲达环境保护科技股份有限企业生产02F300-4型双室四电场电除尘器,流通面积为2300m2o由于比集尘面积偏小仅为69.25m2(m3s),各室之间气量分派偏差较大,实际燃用煤种与设计煤种存在很大偏差且不停变化,近年来煤质劣化,灰分翻倍,,严重影响了电除尘器0正常运行和除尘效果,电除尘器出
32、口粉尘浓度较高。不仅达不到现行原则,还影响后续脱硫设备B正常运行。原电除尘器重要技术参数及煤、灰成分分析原电除尘器重要技术参数如表7所示,煤、飞灰成分分析如表8所示。表7原电除尘器重要技术参数序号参数名称单位技术参数I每台炉配ESP数量台22进口烟气量m3h21833003进口粉尘浓度gNm315.264烟气温度1325流通面积m22*3006电场数量个47电场有效长、宽、高m43.5-210-158总集尘面积m242000m29比集尘面积m2/(m3s)69.2510同极间距mm40011烟气流速m/s1.0112极配型式第一、二电场:480C+RSB整体芒刺线第三、四电场:480C+螺旋线
33、13实际出口粉尘浓度mgNm32200表8煤灰成分分析序号名称符号单位实际煤种1收到基硫Sar%0.492分析基水分Mad%16.453收到基灰分Aar%31.014二氧化硅SiO2%49.52序号名称符号单位实际煤种5氧化铝Al2O3%25.276氧化铁Fe2O3%7.407氧化钙CaO%6.688氧化镁MgO%3.499氧化钠Na2O%0.8410氧化钾K2O%1.45Il三氧化硫SO3%0.8512氧化钛TiO2%1.7513五氧化二磷P2O5%0.59飞灰可燃物Cfh%0.17改造方案原电除尘器比集尘面积偏小仅为69.25m2/(m3s),故在原第一电场前新增一种与原电除尘器电场长、宽
34、、高一致的电场(称零电场);并将原第四电场改导致旋转电极电场;对原除尘器的前三个电场进行检修、优化调试;对电除尘器进口烟气流量进行数值模拟,通过在烟道增设导流板或阻尼板等措施,保证各封头(室)的流量和理想分派流量之相对误差不超过土5%;通过设置气流分布板等措施,保证气流均匀性相对均方根OrWO.25;由于原第四电场改导致旋转电极电场,荷载有所增长,需对水泥支架进行强度校核。4.2.4改造后电除尘器重要技术参数改造后电除尘器重要技术参数如表9所示。表9改造后电除尘器重要技术参数序号参数名称单位技术参数1电除尘器型号2FR300-5序号参数名称单位技术参数2进口烟气量m3h23000003进口粉尘
35、浓度gNm3354烟气温度1425流通面积n?2*3006总集尘面积m第零、一、二、三电场:42023旋转电极电场:72967同极间距mm第零、一、二、三电场:400旋转电极电场:4608极配型式第零、一、二、三电场:480C+RSB整体芒刺线旋转电极电场:旋转阳极板+新“RS”芒刺线9本体阻力Pa24510出口粉尘浓度mgNm340运行状况达拉特发电厂#5炉配套旋转电极式电除尘器于2011年5月12日投运,运行正常,效果良好。2011年6月15B,经国内某权威检测机构测试,出口粉尘浓度为29.2mgNm3(设计值为40mgNm3,改造前出口粉尘浓度2200mgNm3),各项性能指标满足设计规
36、定。4.3菲达环境保护旋转电极式电除尘器业绩表菲达环境保护已向国内、外数十家电厂进行该技术的!应用推广,机组涵盖50MWI(X)OMW,市场前景十分广阔。目前,菲达环境保护旋转电极式电除尘器业绩如表10所示。表10菲达环境保护旋转电极式电除尘器业绩表序号项目单位炉号机组型号规格设计效率及出口粉尘浓度设计值实测出口粉尘浓度协议执行状况I包头第一热电厂#1300MW2FR333-3+1299.86%/50mgNm338mgNm32023.72达拉特发也L#5330MW2FR300-4+1299.886%/40mgNm329.2mgNm32023.33国电吴忠热电厂#1300MW2FR322-4+1299.85%/50mgNm3设计中2023.54国电吴忠热电厂#2300MW2FR322-4+1299.85%/50mgNm3设计中2023.55华润盘锦热电厂#135OMW2FR310-4+1299.94%/50mgNm3设计中2023.66华润盘锦热电厂#235OMW2FR310-4+1299.94%/50mgNm3设计中2023.6