提高体育馆钢结构抗剪预埋件施工质量合格率.docx

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1、提高体育馆钢结构抗剪预埋件施工质量合格率小组名称:郑州市奥林匹克体育中心QC小组课题类型:现场型发布人:任余阳中国建筑第八工程局有限公司申报时间:2018年3月15日一、工程概况郑州市奥林匹克体育中心体育馆位于郑州市常西湖新区,体育馆屋盖采用正放四角锥焊接球网架结构,其通过支座与36根混凝土网架支撑柱连接,由于网架支撑柱所受荷载较大,且结构安全特别重要,设计为特一级抗震要求,钢筋及其密集,且钢结构埋件尺寸较大。该节点的施工质量,对整体结构安全影响重大,因此本项目成立QC小组以确保体育馆钢结构预埋件施工质量。二、小组简介郑州市奥林匹克体育中心项目QC小组共11人,平均年龄30岁,每周活动2次,每

2、次不少于1,5小时,小组及成员简介见下表:表2-1QC小组简介小组名称郑州市奥林匹克体育中心项目体育馆QC小组课题名称提高体育馆钢结构抗剪预埋件施工质量合格率小组类型现场型组长殷玉来小组成立时间2017年8月1日小组注册时间2017年8月1日活动日期2017年8月-2017年10月小组注册号CSCEC8-ZZAT活动频次每周活动两次,出勤率95%小组成员11人OC教育时间48学时制表人:任余阳审核人:李永明时间:2017年8月10日表2-2QC小组成员及分工小组成员及分工序号姓名职务文化程度年龄技术职称职责1殷玉来组长本科40高级工程师负责推进OC活动及活动指导2李永明副组长本科38高级工程师

3、对策实施及活动部署3苑庆涛副组长本科32工程师方案优化、设计交底4任余阳组员本科27助理工程师现场实施及成果撰写5赵举组员本科28工程师现场实施6张平军组员本科26助理工程师现场实施7田云生组员本科29工程师现场实施8梁斌组员本科27助理工程师现场实施9葛小宁组员本科28助理工程师现场实施10李靖组员本科23助理工程师现场实施11叶廷远分包队长专科45技术员现场实施制表人:任余阳审核人:李永明时间:2017年8月10日三、选题理由1、体育馆钢结构荷载均由36个柱头埋件传递,柱头埋件的施工质量对整体结构安全影响重大。2、该埋件节点钢筋密集、埋件尺寸大,且存在大尺寸抗剪键,钢筋与埋件的安装难度大,

4、需采取特殊措施。3、本工程质量要求较高,目标为国家优质工程,也是业主关注的焦点,对预埋件节点的施工质量提出了严格的要求。基于以上理由,我小组选择“提高体育馆钢结构抗剪预埋件施工质量合格率”为本次活动的课题。四、现状调查小组成员通过对项R其余区域56处钢结构埋件安装进行调查分析,并与体育馆埋件进行对比分析,得出影响埋件安装存在的问题统计如下:表47不合格频数、频率统计序号存在问题频数频率(%)累计频率(%)1钢筋与埋件冲突1041.6741.672埋件位置偏差520.8362.503埋件下混凝土不密实520.8383.334埋件平整度偏差28.3391.665其他28.33100合计24100制

5、表人:任余阳审核人:李永明制图日期:2017年8月20日依据问题统计表绘制排列图:碗紫计算基图4-2预埋件常见问题统计排列图制图人:任余阳审核人:李永明制图日期:2017年8月25日由排列图分析得出:“钢筋与埋件冲突”、“埋件位置偏差”及“埋件下混凝土不密实”,是影响钢结构埋件施工质量问题的.主要症结所在。五、设定目标根据问题统计表和排列图分析得出,只要将:“钢筋与埋件冲突”、“埋件位置偏差”及“埋件下混凝土不密实”三个质量问题完全解决,即可确保体育馆钢结构预埋件施工质量,故设定目标为:体育馆36处钢结构埋件各类问题发生累计频数小于5次。六、原因分析针对从调查中得出的主要问题QC小组成员于20

6、17年9月4日召开了专题会。从人、机、料、法、环等五个方面进行了深入的分析、细致的讨论,对该课题的难点、原因、解决方法进行了初步策划。且小组成员广泛收集设计、现场工人,质检员的意见,制出钢结构埋件质图6-2影响钢结构埋件施工质量关联图制图人:任余阳审核人:李永明制图日期:2017年9月5日七、要因确认由关联图我们共找到10个末端因素,并制定了要因确认计划表,对其进行了逐项调查及论证分析。表7-1要索确认序号末端因素确认方法确认内容确认标准负责人时间1钢筋绑扎随意,未提前留置埋件空间现场检查绑扎过程是否有相应控制措施,是否预留埋件留置空间钢筋绑扎过程有控制措施,能够提前留置好埋件所需空间赵举9月

7、25日2管理制度不完善、验收检查不到位现场检查管理制度、验收检查考核是否齐全管理制度完善,检查考核到位苑庆涛9月15日3混凝土振捣不到位现场检查混凝土班组振捣是否到位混凝土班组振捣到位,混凝土拆模后观感良好张平军9月15日4埋件吊装机械不合理调查分析吊装机械施工合理吊装机械能够满足安装精度需求田云生9月12日5混凝土振捣棒型号不合适检查记录混凝土振捣棒型号能否满足施工需求混凝土振捣棒型号齐全,满足柱头埋件振捣需求梁斌9月12日6柱头钢筋密集,普通混凝土粒径较大、和易性差调查分析埋件所在柱头钢筋密集度,普通混凝土能否满足施工需求柱头钢筋密集度较小,普通混凝土能够达到施工需求任余阳9月15日7钢筋

8、与埋件设置不合理、施模拟分析钢筋排布、埋件抗剪键大小及位置设置钢筋与埋件设置不冲突,施工顺序穿插任余阳9月15日工顺序穿插不合理是否合理,施工穿插顺序是否合理合理可行8施工人员责任心不强质量意识淡薄现场检查是否存在因施工人员责任心不强影响工程质量的问题。现场施工人员按照质量标准要求进行施工葛小宁9月25日9对施工人员及管理人员技术培训不够检查记录施工交底、技术培训是否完善施工前做技术交底张平军9月20日10柱头位置高空作业,且周围无相邻结构现场检查高空作业操作平台搭设是否完善高空操作平台搭设规范,方便施工李燧9月20日制表人:任余阳审核人:李永明制图日期:2017年9月5日要因确认1:末端因素

9、:钢筋绑扎随意,未提前留置埋件空间标准:钢筋绑扎过程有控制措施,能够提前留置好埋件所需空间实查:2017年9月25日开始,由赵举检查施工以来的4处柱头钢筋绑扎情况,发现无有效钢筋定位绑扎控制措施,埋件位置未提前留置出来,埋件无法顺利安装。结论:要因要因确认2:末端因素:管理制度不完善验收检查不到位标准:管理制度完善,检查考核到位实查:小组成员苑庆涛随机抽查现场施工管理人员在岗及责任制落实情况,共抽查15人次,在岗15人次,在岗率100%,经现场提问,他们均能答出各自的岗位职责。结论:非要因要因确认3:末端因素:混凝土振捣不到位标准:混凝土班组振捣到位,混凝土拆模后观感良好实查:小组成员张平军对

10、混凝土班组以往施工振捣效果进行了现场检查,检查发现该混凝土班组振捣能够满足交底要求,拆模后观感良好。结论:非要因要因确认4:末端因素:埋件吊装机械不合理标准:吊装机械能够满足安装精度需求实查:小组成员田云生调查了埋件放置所使用的吊装机械,采用塔吊配合葫芦吊,能够满足安装需求。结论:非要因要因确认5:末端因素:混凝土振捣棒型号不合适标准:混凝土振捣棒型号齐全,满足柱头埋件振捣需求实查:小组成员梁斌对施工班组所配振捣棒型号进行检查,检查发现混凝土振捣棒主要型号齐全,50、30振捣棒均有配备,能够满足埋件处振捣需求。结论:非要因要因确认6:末端因素:柱头钢筋密集,普通混凝土粒径较大、和易性差标准:柱

11、头钢筋密集度较小,普通混凝土能够达到施工需求实查:小组成员任余阳使用BIM技术对该节点钢筋排布进行模拟,发现该处钢筋极为密集,空间小,且埋件较大,埋件下易形成空腔区域,普通混凝土及难达到密实度要求。结论:要因要因确认7:末端因素:钢筋与埋件设置不合理、施工顺序穿插不合理标准:钢筋、埋件排布安装具备现场实施能力实查:小组成员任余阳使用BlM技术对钢筋及埋件进行模拟排布安装,模拟结果显示钢筋无法顺利排开,埋件抗剪键与钢筋位置冲突,常规先施工完钢筋后放埋件的施工顺序难以顺利安装,存在多处碰撞冲突点。结论:要因要因确认&末端因素:施工人员责任心不强质量意识淡薄标准:现场施工人员能够按照质量标准要求进行

12、施工实查:小组成员葛小宁对钢筋绑扎及埋件安装施工过程进行监督,发现工人质量意识薄弱,但经教育交底后,能够及时进行整改,质量意识显著加强。结论:非要因要因确认9:末端因素:对施工人员及管理人员技术培训不够标准:施工前做技术交底实查:小组成员张平军检查了体育馆网架支撑柱施工技术交底2份,交底记录叙述详细,交底到位,签字手续齐全,施工人员能够掌握交底要求,且按要求施工了样板,工人能够知晓施工要求。结论:非要因要因确认10:末端因素:柱头位置高空作业,且周围无相邻结构标准:高空操作平台搭设规范,方便施工实查:小组成员李煌对现场高空操作平台搭设进行全面检查,检查发现,操作平台能够按照方案要求搭设,满足工

13、人操作所需空间。结论:非要因八、制定对策表8T对策措施表序号要因对策目标措旅地点负责人完成时间1钢筋绑扎随意,未提前留置埋件空间专题培训、采取控制措施提升施工人员责任心,按要求定位绑扎钢筋1、召集分包管理人员及工人进行质量专题培训,多次交底教育。2、制作埋件位置示意定位框,钢筋绑扎时避开埋件位置。会议室及施工现场李永明苑庆涛任余阳赵举2017.9.252柱头钢筋密集,普通混凝土粒径较大、和改进混凝土配合比混凝土和易性好,易密实1、项目部对搅拌站进行考察,对其生产的各类混凝土进行对比分析,采用自密实混凝土。搅拌站及办公室田云生张平军2017.9.27易性差2、埋件上部增加气孔,方便插入振捣。3钢

14、筋与埋件设置不合理、施工顺序穿插不合理优化钢筋、抗剪键布置,优化施工顺序钢筋、埋件排布安装具备现场实施能力1、利用BIM对钢筋、埋件进行预排布,优化钢筋抗剪键布置。2、利用BlM技术模拟施工,确定最优施工顺序。3、现场施工样板,提前进行安装模拟,提前发现问题,解决问题。办公室、施工现场苑庆涛任余阳赵举张平军葛小宁2017.9.20制表人:任余阳审核人:李永明制图日期:2017年9月25日九、对策实施实施一:钢筋绑扎随意,未提前留置埋件空间1、针对施工人员责任心不强这一点,项目部每周召开质量专题会议,要求专业分包管理员及施工班组组长必须到会,对巡检中发现的质量问题进行播放点评,并找出解决问题的方

15、法,会后进行整改,并对整改情况进行复查。同时加强教育交底,对一线工人多次交底,确保其质量意识、技术水平合格。2、针对钢筋绑扎定位这一问题,小组成员与劳务技术员共同研究后制作埋件位置示意定位框,工人绑扎钢筋时,比照定位框所示位置,预留埋件空间,有效避免了埋件与钢筋的冲突,同时钢筋绑扎时便已将埋件位置定位准备,有效提高埋件安装精度。图97埋件下抗剪键及锚筋位置示意框落实情况:经过以上措施,现场施工人员的操作、技术水平、质量意识均有明显的提高,钢筋、埋件定位准确,埋件安装定位偏差均合格,钢筋与埋件冲突大大减少,为埋件施工质量的提高提供保证。实施二:柱头钢筋密集,普通混凝土粒径较大、和易性差1、对搅拌

16、站混凝土配合比、和易性进行考察,最终选取自密实混凝土进行施工,采用自密实混凝土施工后,观感良好,埋件下无空洞、蜂窝等现场。图9-2柱头钢筋密集图9-3自密实混凝土施工及振捣图9-4拆模后观感良好2、为更加有效振捣,将原埋件上部两个小80气孔修改为四个M00气孔,且均匀分布,振捣更加方便易到位。图9-5 280气孔修改为4100气孔落实情况:混凝土配合比的修改及气孔的增加,有效保证埋件节点混凝土密实度,现场36个节点处混凝土,均未出现明显缺陷,仅2处出现蜂窝现象,埋件处混凝土施工质量合格,确保结构安全。实施三:钢筋与埋件设置不合理、施工顺序穿插不合理1、利用BlM对钢筋、埋件进行预排布,优化钢筋

17、、抗剪键布置,并与设计沟通修改排布方式,经三次优化(1、梁上部主筋由两排改为四排,2、部分向柱内弯锚的主筋修改为向梁内方锚;同时部分弯锚修改为机械锚固,3、抗剪键由角钢改为工字钢),最终确定最优排布方式。2、利用BlM对钢筋、埋件安装进行模拟,确定最优施工顺序,将施工顺序修改为:梁柱主筋及柱环向箍筋安装一一梁主筋安装一一埋件安装一一柱经向箍筋安装。图9-7主筋锚固方向及方式修改3、为检验钢筋优化排布效果,在现场实施节点样板,提前进行安装模拟,提前发现安装过程中可能出现的问题,并经多次改进,终于成功安装完成。落实情况:对钢筋、埋件排布安装的一系列措施保证了钢筋、埋件的顺利安装,通过样板的施工,即

18、验证了方案的可行性,由锻炼了工人熟练度,为正式工程的开展打下坚实基础。十、效果检查活动实施后的效果检查阶段,小组成员检查了体育馆钢结构埋件施工质量控制,全数检查36处埋件质量,不合格频数、频率统计数据列表如下:表107不合格频数频率统计序号存在问题频数频率(%)累计频率(%)1钢筋与埋件冲突266.6766.672埋件位置偏差133.331003埋件下混凝土不密实001004埋件平整度偏差001005其他00100合计3100各类问题发生频数累计3次,小于活动制定的5次目标,目标达成!制表人:任余阳审核人:李永明制表日期:2017年10月5日社会效益:此次QC活动,为工程创优做出了积极贡献;体

19、现出了我公司的先进施工技术管理水平,维护了我公司的良好形象。经济效益:通过本次QC活动,可以确保体育馆网架支撑柱埋件施工质量,减少因埋件施工质量问题而返工的费用,提高屋盖钢结构支座安装精度,提高效率,减少工期。十一、巩固措施继续开展Qe小组活动,在后续钢结构施工、装饰幕墙施工中持续应用PDCA循环,以求提高管理水平。同时.,将根据此次活动编制钢结构埋件施工总结及相关技术论文,为日后其他区域钢结构埋件及类似工程钢结构埋件的安装提供依据。十二、总结通过这次QC活动,在实践中提高了小组成员的专业素养。并且小组成员依靠集体努力实现了活动目标,增强了团队凝聚力,掌握运用QC活动解决问题的方法,提高了用Q

20、C方法解决问题的能力和个人质量意识,小组成员工作热情高涨。综合素质自我评价表序号评价内容活动前活动后1质量意识80902改进意识75953团队精神85954进取精神80905个人能力80956QC知识7090图12T综合素质自我评价制图人:任余阳审核人:李永明制图日期:2017年10月6日通过本工程的实际施工及近一步总结,对钢结构埋件施工质量的提高提供参照依据。随着钢结构、幕墙工程陆续开展,我项目部会继续开展质量管理活动,发现新情况,解决新问题,掌握新工艺,为企业树立良好的质量管理信誉。当下工程即将进行钢结构安装、预应力安装、幕墙安装等工程,下一步小组决定将围绕“大跨度预应力施工质量”、“正方四角锥网架结构累计滑移施工质量”等课题开展一系列的质量管理活动。不断攻克施工及管理中的难题,为企业的发展贡献力量。

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